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“太湖新標”1月起實施 再抬環保門檻

更新時間:2008-01-21 16:27 來源:江蘇省環保廳 作者: 閱讀:2996 網友評論0

        日前從江蘇省環保廳了解到,《太湖地區城鎮污水處理廠及重點工業行業主要水污染物排放限值》環保標準,于2008年1月1日起正式實施。該標準的實施范圍包括無錫、常州、蘇州市轄區,南京市溧水縣、高淳縣,鎮江市丹陽市、句容市等太湖流域地區。據了解,這是江蘇省委、省政府在“太湖藍藻事件”發生后組織江蘇省環保廳、省質監局編制的,也是近三年中江蘇省出臺的第三個嚴于“國標”的地方環保標準。該標準的實施,將加速太湖流域紡織產業的結構調整。 

        “太湖新標”促進產業結構調整

        據江蘇省環保廳科技處副處長潘良寶介紹,新的排放標準涉及紡織染整、化學、造紙、鋼鐵、電鍍、食品制造六大行業和集中式污水處理廠,突出了對氮、磷等主要污染物的控制,排放限值參照了日本琵琶湖的整治標準。與原先的排放標準相比,該標準更加嚴格。以紡織染整行業為例,其中COD污染允許外排濃度為60毫克/升,比現有實施標準降低了40毫克/升,比2005年之前低了120毫克/升。一直被劃分在長江流域的江陰市,首次兼具了“太湖流域城市”的身份,江陰企業也必須和沿太湖企業一樣遵守這個排污新標準。新標準還對印染等五個行業的污水排放總量作了約束,其中,生產每百米布只能排水2立方米。

        東華大學環境科學與工程學院奚旦立教授算了這樣一筆賬:紡織印染企業COD排放從1500毫克/升降至100毫克/升,每噸的治污成本為2元人民幣;當COD標準從100毫克/升提高至80毫克/升,每噸治污成本將提高2元;當COD標準達到80毫克/升時,每降低10毫克/升,治污成本每噸又將追加2元。這意味著,當COD排放從國家一級標準的100毫克/升提至目前的“太湖新標”60毫克/升,印染企業將為此付出6元/噸的污水治理成本費用。幾近苛刻的“太湖新標”,令江蘇太湖地區1/3的現存紡織印染企業面臨關、停、并、轉的處境。然而,記者采訪了部分太湖周邊的印染企業,發現他們的環保意識十分強烈,各企業正根據自己的實際情況采取不同舉措來適應新的變化。常州森容紡織有限公司建了污水處理池,污水經過預處理后接入經濟開發區污水處理廠。此外,還有些企業使用環保染料,為減少污水的產生奠定了基礎。如東高染整有限公司和周圍相鄰的3家企業選用環保的新型涂料染色,并建立污水處理廠聯合治污,達到一級排放標準后再交二級處理站進行處理。蘇州印染廠有限公司2007年加大了對污水處理設備的投資,對印染廢水進行深化處理。正在搬遷的常州九豐印染有限公司副總經理唐沁宇說,企業在搬遷過程中要在設備上做大的調整,淘汰一批落后的耗能設備,引進先進的環保節能型設備,落實國家節能減排的要求。

        無錫晨陽印染有限公司在“藍藻”事件發生后,2007年6月、7月沒有生產。現在,該企業根據要求加裝了一套污染處理設備,解決入網污水值的不穩定問題。公司總經理許智勇表示,一定會根據環保治理要求解決好治污問題。無錫圣大印染有限公司總經理姚文偉則坦率地告訴記者,現在印染污水排放的標準越來越高,企業已不堪重負,準備3年內關掉印染廠,目前正準備上國家政策支持的其他項目。

        江蘇省環保廳廳長史振華表示,通過提高污染物排放標準,可以把技術上無法實現達標排放的新建項目擋在“門外”。同時,可以依法迫使達不到排放標準的企業退出市場或疏散出去,從而把寶貴的土地和環境資源騰出來,用于鼓勵和引導印染企業采用高新技術改造傳統產業,不斷提高技術裝備和產品質量水平,生產適銷對路的、綠色環保的紡織印染產品,不斷提高印染產品附加值和產品的市場競爭力。

        深度治污 企業積極響應

        目前,在太湖流域范圍內,一些傳統紡織印染基地已經形成從原、輔料,到紡織、染整以及產品和市場的完整產業鏈,印染企業遷入工業園,初步實現了產業布局的優化,為印染廢水的集中處理創造了基礎條件。在印染工業園,印染廢水集中處理的辦法具有單位廢水治理投資低、管理成本低、運行效果好和易于管理等優點。記者在張家港三得利染整有限公司采訪時發現,由于采取清潔生產,企業不僅在生產的每一道工序控制了污染物的排放量,而且還節約了水、電、煤等能源,體現出環境效益。

        最近,江蘇省環保部門提出,將在企業中實施“污水深度處理示范工程”。據潘良寶介紹,“污水深度處理”就是在達標的基礎上,采用適當的方法,進一步去除工業廢水和生活污水中的污染物,提高和保證水質,并回收再用。比如說,國家規定某個行業的COD達標排放標準是100毫克/升,現在要求將它處理到50克/升甚至更低。可以說,這是一個更為嚴格的標準,它的實施來自現實的排污壓力。

        吳江恒宇紡織染整有限公司投資1400多萬元,全套引進意大利的污水深度處理設備,對污水處理分兩步完成。第一步,是將印染廢水的COD控制在100毫克/升以內,做到達標排放;第二步,是將部分已經達到國家排放標準的水繼續處理到40毫克/升左右,從而回用于生產。該企業負責環保的工程師張有根告訴記者,恒宇每天產生的印染廢水為3000噸左右,但是環保部門核準的排污許可量只有1200噸/天。因此,他們首先對3000噸廢水進行達標處理,然后再對其中的1800多噸進行深度處理,使之全部回用到生產過程中。這樣,企業的產能沒有下降,而實際排放的污水量卻下降了一大半。“目前,吳江的印染廢水,只有恒宇能夠達到使廢水回用于生產的程度。”吳江市環保局有關人士表示,吳江要把印染行業“污水深度處理”和“中水回用”作為削減排污總量的重要手段,在全市逐步推廣。

         實踐證明,對污水進行深度處理直至回用于生產,確是可行之舉。面對“太湖新標”,專家指出,我們除要加快產業結構調整和產品結構調整外,更應強化環境保護觀念,開展清潔生產,從源頭減少污染,提高染料的上色率,減少染料的流失,選擇可降解性漿料,選用可生物降解、泡沫少的凈洗劑,降低能耗,加快水處理設施的技術改造,真正實現“綠色紡織”。

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