制革廢水組合處理技術
某制革公司以生產牛皮為主,制革廢水有機污染物、氨氮濃度和懸浮物較高,并具有一定的色度和毒性,屬于難處理廢水。經過技術論證和實踐經驗,對該項目廢水處理進行工程設計與調試,采用氣浮—氧化溝—人工濕地工藝進行處理,使其達到了《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的一級排放標準。
1廢水特點及廢水水量、水質
該公司制革過程分為準備工段、鞣制工段和整飾工段三部分,廢水主要由脫脂廢水、浸灰脫毛廢水、鉻鞣廢水、加脂染色廢水和洗滌廢水等組成,所產生的量為5000m3/d。制革廢水是一種有機污染濃度、懸浮物濃度和氨氮濃度高的廢水,還含有大量難以降解的物質(如木質素、丹寧)和特有的對污水處理不理的無機化合物(如硫化物、鉻和酸堿等),水質水量波動大,微生物的正常代謝常常受到抑制,處理難度較大[1]。
設計出水水質達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的一級排放標準,設計進出水質指標見表1。
表1廢水原水水質及排放要求
2處理工藝流程
該公司在老廠區實施了一套廢水治理工程,工程設計水量1500m3/d,出水執行《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的一級排放標準,由于用地和投資受到限制,綜合廢水處理工藝采用了氣浮—氧化溝—二沉,實際進水CODCr為3000~5500mg/L,出水CODCr為80~113mg/L;進水NH3-N為80~200mg/L,出水10~80mg/L。該工藝存在CODCr出水不穩定和氨氮處理效果不理想的問題,當水質變化大時氨氮超標現象很嚴重,COD也會微超。若進水濃度進一步提高,出水要穩定達標的可能性很小。該公司在產品生產過程,一方面在脫灰、軟化過程要添加無機銨鹽,另一方面在原料皮(牛皮)加工過程中,大量的皮膠原蛋白被分解成氨氮進入水中進入廢水中[2],因此該廢水中的NH3-N含量較高,進水NH3-N平均約130mg/L,出水要求小于15mg/L,去除率需達到88.5%。NH3-N濃度高往往會影響廢水處理效果及穩定性,并且要達到如此高的去除效果還相當困難,且投資成本很高。因此本工程對脫氮工藝提出了很高的要求。本工程在對老廠區的廢水運行實踐的調查及廢水試驗的基礎上,以分類處理和集中處理相結合為處理原則,工藝流程具體見圖1。
含鉻廢水單獨采用堿性(NaOH)水解沉淀法處理,鉻液pH控制在8.5~10.0范圍內;含硫廢水經過投加FeSO4混凝,S2-與Fe2+結合生成的FeS通過沉淀池固液分離,從而降低鉻和S2-對生化處理的毒害影響。綜合廢水采用絮凝氣浮—氧化溝(含選擇池)—二沉池—人工濕地的組合工藝。從運行現狀來看,綜合廢水加強預處理措施(格柵沉淀、調節和氣浮),均勻水質水量和去除毛、渣等懸浮物,削減部分污染負荷,為后續生物處理創造良好條件行;采用氧化溝(含選擇池)和人工濕地等多種生化工藝聯合處理,對降低廢水中生化抑制物質的毒性起到了良好的效果,保證了廢水的達標排放[3-4]。實踐證明,該組合工藝對本項目是有效的、適宜的。
圖1工藝流程示意圖
3主要構筑物與設備
(1)格柵井:采用回轉式固液分離機兩臺HF-400型(N=0.75kW),一用一備,高峰時兩臺同時運轉。去除廢水中的毛、廢皮邊、皮屑。
(2)調節沉淀池:1座(2格),鋼筋混凝土結構,調節池與沉淀池合建,既去除廢水懸浮物,又對廢水進行水質水量的調節,使得整個系統能夠以平均流量運行。尺寸為35.0m×12.0m×4.5m,水力停留時間10h。設污水提升泵4臺85WQ85-6-4(Q=85m3/h,H=6m,N=4.0kW),3用1備。
(3)混凝池:為CAF系統的預處理。鋼筋混凝土結構,1座2格,每格設攪拌器一臺,加藥系統一套。水力停留時間0.5h,尺寸為8.0m×8.0m×2.5m。
(4)CAF(渦凹)氣浮系統:2套,每套Q=150m3/h,尺寸11.50×2.50×1.85m,停留時間為15min,N=6.6kW。CAF具有分離時間短、去除效率高等特點。
(5)選擇池:4座,單座有效容積95m3,水力停留時間1.5h,設2臺水下攪拌器QJB-1.5,N=1.5kW。
(6)氧化溝:4座,單座容積1500m3,水力停留時間21h,污泥齡20d,污泥負荷0.050kgBOD5/kgmLSS·d,污泥濃度4000mg/L,污泥回流比100%。設8臺轉盤曝氣機(兩溝式),N=22kW;8臺轉盤曝氣機(單溝式),N=15kW。
(7)二沉池:4座,鋼筋混凝土結構,輻流式,池徑8.0m,表面負荷0.70m3/(m2·h),設4臺中心傳動垂架式刮泥機SZG-8(N=0.75kW)。
(8)人工濕地:總面積80畝,共三級,主要設計參數:一級人工濕地的BOD5負荷250kg/公頃·天,塘深2m,停留時間1.0d,存活生物有水葫蘆、浮游蟲類、魚類等;二級人工濕地BOD5負荷120kg/公頃·天,塘深1m,存活生物有魚類等;三級人工濕地BOD5負荷100kg/公頃·天,塘深0.5m,存活生物有蘆葦和其他水生生物等。
4工程調試及運行效果
本工程已穩定運行2年多時間,各項進水指標變化幅度較大,但均能達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的一級排放標準,達到了預期的設計目的,順利通過了環保驗收。出水運行的監測結果見表2。
表2廢水處理監測結果表(單位:mg/L)
5技術經濟分析
本工程按日處理量5000m3設計,綜合廢水直接運行費用1.66元/m3,其中電費1.12元/m3,藥劑費0.38元/m3,人工費0.16元/m3。
6結論
(1)采用氣浮一氧化溝-人工濕地組合工藝處理制革廢水,經過2年多的運行實踐證明,該工藝成熟可靠,耐沖擊負荷性能好,處理效果顯著,能確保出水達標排放。CODCr去除率≥97.5%,NH3-N去除率≥90%,出水水質優于設計要求,達到《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)的一級排放標準。
(2)生化處理前采取物化處理措施,有效保證了生化進水水質的穩定性,加上含鉻廢水和含硫廢水的單獨預處理,對整個系統的穩定達標運行創造有利條件。
(3)生化前設氣浮,使皮革廢水中較難生物降解、易氣泡的表面活性物質得到較為徹底的去除,為生化的高效、少泡沫運行創造了有利的條件。
(4)選擇池的設置對難降解有機物能起到良好的水解作用,改善污泥的沉降性能,防止污泥膨脹。氧化溝適用于制革廢水的治理,具有污泥負荷低、抗沖擊負荷能力強、可實現一定程度的脫氮、運行管理方便等優點,CODCr去除率可達90%以上、NH3-N去除率可達50%以上。
(5)深度處理采用三級人工濕地系統,可確保廢水處理后各項指標穩定達到排放標準。運行結果表明,人工濕地CODCr的去除率達50%以上,NH3-N去除率達50%以上,具有運行費用低、易維護、出水效果穩定且耐沖擊等優點。

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